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級別: 探索解密
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由3U轉5U。為了能一臺機控制4軸 但3U的時(shí)候可以做到一些功能 我利用伺服AB編碼器來(lái)做伺服絕對位置。然后給D8340(SD8550)再進(jìn)行絕對定位。 3U的時(shí)候可以將PLC的當前位置覆蓋了,根據這個(gè)編碼器的數據來(lái)作為基點(diǎn)發(fā)送脈沖,從而能精準定位。 但這次5U就不能,會(huì )插很多很多。 我說(shuō)下我的工作流程:兩軸水平展開(kāi)然后繃緊再放松,回到待機點(diǎn) 展開(kāi)前100扭矩,展開(kāi)時(shí)候切15扭矩,結束切回100;100切15的時(shí)候會(huì )有震動(dòng)。 現在就是回待機點(diǎn)就沒(méi)辦法準確了。 比如:AB數據為5 PLC當前是10. 定位點(diǎn)為20. 套入SD8550 改變PLC當前位置 可以從5開(kāi)始去到20 發(fā)送15個(gè)脈沖而不是10個(gè)脈沖。 現在套入之后還是改變不了。從10開(kāi)始。 我是不是哪里弄錯了 還是5U布支持這樣的。 |
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夢(mèng)雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網(wǎng)絡(luò )英雄
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SD5502就行,脈沖寫(xiě)入用DHCmov指令,你不用Dmov指令 |
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級別: 探索解密
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這個(gè)不熟悉5U操作。 指令很多都是有規矩的。。 剛剛供應商的技術(shù)高速我 要使用DHCMOV 才能做到 做好了。 不好意思 浪費論壇資源 |
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